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Materialsammlungen und Vorstudien fÃOEr die geplanten LaborÃOEbungen zur LV Regelungstechnik im WS 2021/22 im Bachelor Maschinenbau
Alle nachfolgend aufgefÃOEhrten Bauteile sind in der Mechatronik vorhanden, jedoch nicht immer in ausreichender StÃOEckzahl. Idee: Teile zusammensuchen und in Schrank "5" in IWZ135 sammeln.
Pro Box, also pro Zweier Studierendengruppe: (Wenn etwas ÃOEber 20 Studierende teilnehmen, werden 15 Boxen benötigt, also alles mal 15.) Nachfolgend aufgeteilt: VV -- Ist in ausreichender Menge VORHANDEN, muss nicht betellt werden TT -- TEILWEISE vorhanden, Menge an THB mÃOEßte erfasst und der Rest, der fehlt bestellt werden BB -- Ist nicht vorhanden, muss BESTELLT wernden VV 1 Kunststoffbox TT 1 Steckboard MIT ETWAS GRÖSSERER UNTERPLATTE AUS METALL (damit man auf die Metallplatte den Motor anbringen kann!) TT 1 Paar selbst klebendes Klettband M-W, 5cm lang. VV 1 Arduino Micro VV 1 USB-Micro-Kabel zur Verbindung zwischen Arduino-Micro und PC TT 1 MPU6050 ( am liebsten Original, damit man den Strohhalm aufstecken kann ;-) VV 1 8-ter Stiftleiste ECKIG fÃOEr MPU6050 VV 1 4-er Stiftleiste ECKIG um Kabelverbindung mit dÃOEnner Litze herstellen zu können. VV 1 4-er Buchsenleiste ECKIG um Kabelverbindung mit dÃOEnner Litze herstellen zu können. TT 1 L293D Motortreiber VV 1 Elektromotor FF-130SH (Ebay / habe 100 StÃOEck zur VerfÃOEgung) Alternativ: Minimotor mit Getriebe 1:5 ... 1:9 , 5V, weniger als 300mA unter Volllast. Beispiele: BB https://www.pollin.de/p/dc-getriebemotor-zhaowei-zwmc012010-5-12-v-3550-u-min-310608 VV 3 Kunststoff Trinkhalme (oder etwas anderes, das zum Sensor einen starren Körper ergÃEURnzt und die Winkellage gut erkennbar macht und gut befestigbar ist) VV 5 rote, 5 blaue, 10 grÃOEne Steckboardkabel M-M ("normale" LÃEURnge) VV 5 gelbe Steckboardkabel M-W ("normale" LÃEURnge) VV 10 kurze Steckboardkabel BB sehr dÃOEnne Litze 2 Meter (Verbindung zum MPU6050) TT 1 N-Mosfet BUZ21 (Achtung: IRZL34N geht zu leicht kaputt!) 1/4 Watt KohleschichtwiderstÃEURnde 5%Toleranz: VV 5x 10 kiloOhm VV 5x 220 Ohm BB 1 Großer Leistungswiderstand 47 Ohm BB 1 Großer Leistungswiderstand 22 Ohm (Alternative) VV 1 LED 5mm rot VV 1 LED 5mm grÃOEn VV 1 47nF Keramikkondensator zum Entstören des Motors. VV 1 Rolle isolierter Klingeldraht, um selber DrahtbrÃOEcken herstellen zu können. VV 1 kurze M3-Schraube TT 1 Stellring fÃOEr 2mm Achse VV 2 kleine Unterlegscheiben M3 VV 2 Sprengringe M3 optional: BB 1 Nice-to-have: Aufsteckpropeller fÃOEr Motor (2mm Achse, so könnte eine dritte Regelung umgesetzt werden, die durch GeblÃEURse kÃOEhlt.) TT 1 Nice-to-have: KÃEURstchen mit vorkonfektioniertem Klingeldraht TT 1 Nice-to-have: Elektronikschneider TT 1 Nice-to-have: Lupe TT (1 Nice-to-have: USB-Webcam -- ist selten bei den Studierenden zu Hause vorhanden und ermöglichst ihnen, den Versuch leichter online zu zeigen)
Code 0-1: Bauteilliste (Im Zweifel, vergl. die Versuche weiter unten., bitte VV-TT-BB gegenprÃOEfen)
DurchzufÃOEhrende vorbereitende TÃEURtigkeiten:
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Grundidee: Je Zweiergruppe bekommen die Studierenden eine Box mit dessen Hilfe sie zu Hause selber regelungstechnische Versuche durchfÃOEhren können.
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Vergleiche hierzu auch bereits durchgefÃOEhrte LVs:
62_Regelungssysteme
LABORVERSUCH Nr.1: Einrichten des Motors
Durch die geringe Stromaufnahme der verwendeten Elektromotore auch unter Last (<80mA), ist es möglich diese ohne eine zusÃEURtzliche Treiberschaltung direkt durch die digitalen AusgÃEURnge des Arduino-Micro anzusteuern. Im Allgemeinen ist so etwas nicht möglich, ohne zu einer Ãœbelastung der Mikrocontroller zu fÃOEhren.
Trotz der geringen Stromaufnahme liefert der Motor ein genÃOEgend großes Drehmoment, um damit regelungstechnische Versuche durchfÃOEhren zu können.
Bild 0-1: Der Keramik-Entstörkondensator wird gemeinsam mit den halbierten Steckkabeln verlötet.
Bild 0-2: FÃOEr den ersten Versuch wird der Stellring mit einer kurzen M3-Schraube an die Motorachse angebracht.
Bild 0-3: Die Verbindung des Motors mit dem Steckbrett erfolgt ÃOEber selbstklebende KlettbÃEURnder.
LABORVERSUCH Nr.2: PWM-Steuerung eines Elektromotors
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Bild 0-4: Motortest -- Versuchsaufbau.
Bild 0-5: Motortest -- Versuchsaufbau schematisch.
LABORVERSUCH Nr.3: Testen des dreiachsigen Beschleunigungssensors des MPU6050
FÃOEr eine nachfolgende Lageregelung soll zunÃEURchst der dreiachsige Beschleunigungssensor des MPU6050 getestet werden. Dazu wird die Sensorplatine zunÃEURchst direkt auf das Steckbrett gebracht und mit dem Arduino-Micro ÃOEber das I2C-Interface verbunden.
Im Versuch kann nun einfach das Steckbrett in die Hand genommen und hin und her zur Seite gekippt werden, um einen Effekt beim Sensor zu sehen.
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Bild 0-6: Versuchsaufbau zum Testen des MPU6050.
Bild 0-7: Schematischer Versuchsaufbau zum Testen des MPU6050.
Arduino-Projekt zum Testen des MPU6050: RTduino002c_MPU6050test.zip
LABORVERSUCH Nr.4: Ebenes Gimbal
Hier werden die Komponenten aus den vorangehenden Versuchen zusammengefÃOEhrt.
Bild 0-8: Aufbau des ebenen Gimbals
Bild 0-9: Schematischer Aufbau des ebenen Gimbals
Es mÃOEßten noch sehr weiche Litzen als Verbinder des MPU6050 mit dem Mikrocontroller gefunden werden, damit die Reglung gut funktioniert! Oder es mÃOEßte doch ein Motortreiber wie der L293D verwendet werden. Um das durch die Kabel verursachte Moment klein zu halten, wurde auch der Motor um 90 Grad gegenÃOEber den vorangehenden Anordnungen gedreht.
Arduino-Projekt zum ebenen Gimbal: RTduino003e_Gimbal.zip
LABORVERSUCH Nr.5: Ebenes Gimbal, Verwendung eines Motortreibers
Bild 0-10: Variation unter Verwendung eines Motortreibers (L293D).
Video zum Experiment: 02_WS2021_22/01_RTS/99_Material/motortreiber.mp4 ( (Zu) hoher I-Anteil, um starke Streuung der Meßwerte auszugleichen)
LABORVERSUCH Nr.6..11: Heizregelung
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Bild 0-11: ÃœberprÃOEfen des Mosfets mittels einer LED-Schaltung.
Bild 0-12: Ersetzen der LED durch den 47 Ohm-Widerstand. Der wird spÃOErbar warm, wohingegen der Mosfet kÃOEhl bleibt.
Bild 0-13: Schaltungsschema zum Heizwiderstand, der von einem Mosfet angesteuert wird.